“解決故障不是目的,更多的是要找到發(fā)生這起故障背后的深層次原因。”金隆銅業(yè)公司機(jī)械高級(jí)技師陶世清是這么形容他工作的。
心懷敬畏,勇挑重?fù)?dān)
陶世清是機(jī)械高級(jí)技師、金隆銅業(yè)公司投產(chǎn)以來第一批技術(shù)專家、安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)獲得者、省級(jí)大師工作室?guī)ь^人、銅陵市企業(yè)特殊貢獻(xiàn)人員……從1984年進(jìn)入有色工作以來,陶世清“深耕”設(shè)備40余年,為企業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)了自己的熱血。
金隆公司每年創(chuàng)造著數(shù)百億的產(chǎn)值,如果因設(shè)備因素給生產(chǎn)造成影響,將給企業(yè)帶來巨額損失。作為從事設(shè)備點(diǎn)檢工作的“老人”,陶世清深深明白自己肩頭的責(zé)任。
“怕,怎么會(huì)不怕呢?我深知點(diǎn)檢員身上責(zé)任之大、擔(dān)子之重。直至如今,我仍時(shí)常思索,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的運(yùn)行數(shù)據(jù)背后究竟還隱藏著哪些亟待解決的問題?”陶世清說。在他眼中,每一臺(tái)設(shè)備都像是一個(gè)生命,而他則是保健醫(yī)生。他時(shí)刻關(guān)注著設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),從軸承的細(xì)微聲音中判斷是否缺油或保持架損壞,從設(shè)備的運(yùn)行數(shù)據(jù)中解讀潛在的問題。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的一個(gè)小參數(shù)變化,都可能是一次故障的前奏,這讓他絲毫不敢懈怠。
深入一線,追根求源
在金隆銅業(yè)公司保全課內(nèi)部,流傳著這樣一句話:“三流的點(diǎn)檢員解決問題,一流的點(diǎn)檢員預(yù)防問題,超一流的點(diǎn)檢員則是預(yù)知保全。”他說:“故障源自現(xiàn)場(chǎng),若想真正解決問題,就必須深深扎根現(xiàn)場(chǎng),挖掘出引發(fā)故障的深層次原因,絕不能簡單地采取一換了之的敷衍方式。”
2024年下半年,熔煉閃速爐排風(fēng)機(jī)振動(dòng)異常并伴隨著噪聲,隨著時(shí)間推移,振動(dòng)值逐步增高。保全課緊急調(diào)配機(jī)械專業(yè)組,對(duì)閃速爐排風(fēng)機(jī)進(jìn)行全方位排查,然而經(jīng)過多輪細(xì)致檢查后,問題依舊懸而未決。
為了找到閃速爐排風(fēng)機(jī)故障的根本原因,陶世清主動(dòng)請(qǐng)纓,和保全機(jī)械團(tuán)隊(duì)一頭扎進(jìn)生產(chǎn)一線,不放過任何一個(gè)細(xì)微環(huán)節(jié)。功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過連續(xù)一周的排查,他們終于揪出了振動(dòng)值偏大的“罪魁禍?zhǔn)住薄T瓉恚摴ば蚵端突覊m較重,在運(yùn)行過程中這些灰塵會(huì)伴隨著水珠悄然附著在閃速爐排風(fēng)機(jī)的扇葉上,在風(fēng)機(jī)表面二次粘結(jié),時(shí)間久了就會(huì)造成排風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡破壞,從而加速設(shè)備磨損,產(chǎn)生一系列故障。找到根源后,陶世清迅速與團(tuán)隊(duì)投入“戰(zhàn)斗”。他們先對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備展開全面清灰作業(yè),將扇葉上的污垢清理干凈。然后他們深入研討,制定出一套科學(xué)詳盡的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,明確規(guī)定保養(yǎng)周期與操作細(xì)則。在保全團(tuán)隊(duì)的努力下,閃速爐排風(fēng)機(jī)的振動(dòng)值成功回落至正常區(qū)間,故障率大幅降低。
在過去,熔煉0號(hào)皮帶時(shí)常發(fā)生跑偏,每次調(diào)整過后要不了多久就會(huì)再次出現(xiàn)故障。機(jī)械點(diǎn)檢員對(duì)其進(jìn)行了多次排查、調(diào)整,始終未解決這個(gè)難題。陶世清得知情況后,立即深入現(xiàn)場(chǎng),對(duì)0號(hào)皮帶進(jìn)行了全面細(xì)致檢查。一 開始,他也是一頭霧水,不知從何下手。
既然故障是在運(yùn)行過程中出現(xiàn),他便決定在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地觀察,直到故障出現(xiàn)。時(shí)值9月,0號(hào)皮帶走廊接近40度的高溫,酷熱難耐,汗水夾雜著灰塵,附在臉上,但陶世清絲毫沒有退縮,一待就是一天,就這樣花了近5天時(shí)間。經(jīng)過幾天的現(xiàn)場(chǎng)觀察,他終于找到了故障發(fā)生的原因。原來,是0號(hào)皮帶的頭尾滾筒不平行導(dǎo)致的。由于0號(hào)皮帶太長了,這個(gè)故障不易發(fā)現(xiàn),所以一直沒有排查到。他通過調(diào)整頭尾輪異面,這一困擾多時(shí)的怪事便徹底銷聲匿跡。
“一個(gè)優(yōu)秀的點(diǎn)檢員是在一線摸爬滾打干出來的,”陶世清如是說,“金隆這些從基層出來的領(lǐng)導(dǎo)干部都有一個(gè)好習(xí)慣,不輕易相信故障分析報(bào)告,得自己去現(xiàn)場(chǎng)查證一番。只有深入現(xiàn)場(chǎng),才能發(fā)掘出問題的根源。”
終身研學(xué),傾世躬獻(xiàn)
時(shí)間如箭,來去匆忙,陶世清不敢松懈。在有色工作的這段日子里,為了汲取行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),他先后奔赴紫金、大冶等全國各地的冶煉廠交流考察現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,并將所學(xué)所得應(yīng)用于企業(yè)。
曾經(jīng),精礦庫的長皮帶與13號(hào)皮帶依靠料斗放料,由此衍生出一個(gè)棘手問題——料斗極易堵塞。一旦堵塞,就只能依靠工人手動(dòng)放空料斗。要知道,精礦庫內(nèi)環(huán)境惡劣,工人在放料時(shí)還必須站在皮帶旁操作,這無疑大大增加了作業(yè)的危險(xiǎn)系數(shù),這個(gè)難題長期困擾著保全與工藝部門。
一次機(jī)緣巧合,兄弟單位的一臺(tái)皮帶突發(fā)故障,新更換的皮帶投入使用不到兩小時(shí)便出現(xiàn)嚴(yán)重磨損。應(yīng)兄弟單位的緊急邀請(qǐng),陶世清趕赴現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決問題。到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,他敏銳地察覺到,兄弟單位的皮帶機(jī)與金隆的構(gòu)造存在差異,其采用一套轉(zhuǎn)速高達(dá)每分鐘3000轉(zhuǎn)的拋料機(jī)進(jìn)行放料,這一創(chuàng)新設(shè)計(jì)巧妙地規(guī)避了料斗放料的諸多弊端。陶世清“如獲至寶”,回到公司后,他馬不停蹄地與保全機(jī)械專業(yè)組展開深入探討,評(píng)估該方案在金隆的可行性。經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)論證與后續(xù)一系列實(shí)踐,新的拋料機(jī)下料方式展現(xiàn)出其顯著優(yōu)勢(shì),有效攻克了長期存在的難題。
如今,歲月的痕跡已經(jīng)悄然爬上了他的臉龐,年過六旬的陶世清也即將迎來他的退休時(shí)刻。回首往昔40余年的工作,從當(dāng)初那個(gè)懵懂少年,歷經(jīng)無數(shù)個(gè)日夜的辛勤耕耘、無數(shù)次難題攻克的艱難磨礪,蛻變成長為如今在金隆銅業(yè)公司首屈一指的技術(shù)專家……一路走來,他滿是奮斗的汗水與收獲的喜悅。
他用自己的實(shí)際行動(dòng),詮釋了一名優(yōu)秀點(diǎn)檢員的責(zé)任與擔(dān)當(dāng),他為金隆銅業(yè)公司發(fā)展所作出的努力與貢獻(xiàn),深深激勵(lì)著后來者無畏艱難、奮勇前行,不斷續(xù)寫金隆銅業(yè)公司的輝煌篇章。
(朱德平)
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